11月19日,2015中国国际煤化工技术交流会暨第四届《中国煤化工》年会在南京举行。与会专家一致认为,“十三五”时期,我国现代煤化工要走出一条突破与转型相结合的新路子。
中国石化联合会会长李寿生指出,突破,就是技术创新要向高端技术突破,突破一些世界性难题。转型,就是要从规模发展转型到质量和效益发展,走出一条资源利用高、技术含量高、质量效益好、绿色可持续发展的新路子。
李寿生对“十三五”现代煤化工发展提出了3条建议:一是从严把关项目审批,防止出现盲目上马的无序局面;二是强化创新组织工作,培育一批产学研用相结合的大型化、高端化煤化工项目;三是实施优惠政策和建立标准体系。
李寿生表示,预计到2020年,我国煤制油产能将达到1250万吨,煤制天然气产能将达到200亿立方米,煤制烯烃产能将达到1600万吨,煤制乙二醇产能达到600万吨,煤化工结构将进一步优化。
石油和化学工业规划院院长顾宗勤分析认为,要稳步发展我国煤化工产业,当前主要任务是继续搞好示范。煤制烯烃可适当扩大产能;煤制乙二醇要完善工艺技术,成熟技术适当推广;煤制油不宜大规模发展,主要是对已开工项目进行完善和示范;煤制气主要是开好现有3套煤制气项目,取得经验后,再适当建设几套装置;煤炭分质利用要搞好大型化示范工程的建设。此外,还要积极探索合成气制芳烃、燃料乙醇、高碳醇和高熔点石蜡等石化产品。
兖矿集团有限责任公司副总经理孙启文认为,规模化多联产是我国煤化工项目的出路。同时,要提高过程的资源、能源利用效率,加强过程的环境控制与管理,走产品多元化发展道路。
伊泰能源集团煤化工事业部总经理赵金立提出,给予煤化工税收优惠政策,尤其是在项目投产早期。
天然气价格下调对我国气头甲醇企业影响几何
虽然本次气价下调在市场充分酝酿下下调幅度十分可观,然而从实际情况来看,我国多数天然气制甲醇企业实际用气成本降幅可控在0.3元/立方米内。
继2015年4月1日实现气价并轨之后,11月18日,发改委发布通知称,决定自2015年11月20日起降低非居民用天然气门站价格,下调幅度在0.7元/立方米,并由现行的最高门站价格管理改为基准门站价格管理,降低后的门站价格作为基准门站价格,供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定门站价格。方案实施时价格暂不上浮,自2016年11月20日起允许上浮。
据了解,每下调/增加0.1元/立方米,气头企业成本下降/增加100元/吨。虽然本次气价下调在市场充分酝酿下下调幅度十分可观,然而从实际情况来看,我国多数天然气制甲醇企业实际用气成本降幅可控在0.3元/立方米内。因此,可以说此次气价下调一定程度上缓解了企业的成本压力,然而在甲醇价格“低位”新常态下,我国气头企业经营压力依然存在,即使成本降低,部分企业仍处于亏损状态。
以当前市场价格为基准,我们不难发现,内蒙、青海、四川、重庆等地天然气制甲醇企业气价下调后的生产成本虽然出现一定缓解,然而依旧高于当前市场价格,因此企业亏损局面短期内难以出现改观。
回顾近些年我国气头企业生存情况,2014年9月1日起非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元,约半数气头企业因成本增加而停车。2015年多数气头企业开工在三成附近运行,部分气头企业考虑修改生产工艺路线,或采用其它原料如页岩气等。应该说,近些年我国天然气价格普遍上调为主,天然气价改推行提速使得气头企业面临成本不断上涨压力。 截止发稿时为止,我国天然气制甲醇企业开工在39.85%。其中川渝两地气头装置开工略高在38%;青海开工10%,基于当地部分装置已重启,后续该地开工将缓慢提升;内蒙、新疆及陕西三地气头装置均停车中,悉短期内无重启计划。 |